8月份以來,煉鐵廠電氣技術(shù)人員開動腦筋,集思廣益,實(shí)施多項(xiàng)技術(shù)改造,用實(shí)際行動深挖一線降本潛力,全力打贏扭虧為盈攻堅(jiān)戰(zhàn)。
母線穿“新衣”絕緣防護(hù)提等級
該單位原料一區(qū)1系統(tǒng)堆取料機(jī)高壓接電箱原設(shè)計(jì)為普通鐵皮材質(zhì),因受料場霧炮噴霧、使用年限等因素影響,造成箱體腐蝕嚴(yán)重,防護(hù)性能降低,存在較大安全隱患。
為確保安全生產(chǎn),該單位電氣技術(shù)人員多次實(shí)地調(diào)研,綜合現(xiàn)場各類因素,通過將接電箱更換為不銹鋼材質(zhì)箱體、將箱內(nèi)接線頭更換為絕緣性能極高的歐式可觸摸接線頭等措施,徹底消除了上述安全隱患。改造后,不僅保障了原料系統(tǒng)安全生產(chǎn)和作業(yè)人員人身安全,而且可推廣應(yīng)用到同類型場所使用。
水泵用“連鎖”自動保護(hù)降成本
該單位400㎡燒結(jié)機(jī)二次混合濕法除塵主、副塔加水泵由于設(shè)計(jì)較早,原為虹吸式泵體,且現(xiàn)場無水壓保護(hù)裝置。實(shí)際生產(chǎn)中,當(dāng)虹吸桶水壓不足時,容易造成水泵空轉(zhuǎn)發(fā)熱,最終導(dǎo)致水泵燒損。
為解決這一問題,該單位電氣維修技術(shù)人員決定對其進(jìn)行連鎖控制改造,通過在水泵管道上安裝壓力變送器,將壓力信號輸出至PLC,并在控制畫面上加裝實(shí)時顯示監(jiān)控等措施,有效杜絕了上述問題發(fā)生。改造后,當(dāng)水壓低于設(shè)定值時,虹吸泵將自動停止運(yùn)轉(zhuǎn),保護(hù)水泵不受損傷,預(yù)計(jì)年可節(jié)約維修費(fèi)用2萬余元。
頂壓變“多取”提高系統(tǒng)穩(wěn)定性
改造前,該單位1#、2#高爐爐頂頂壓設(shè)有4個取壓點(diǎn),并與爐頂大放散閥實(shí)施連鎖操作。實(shí)際生產(chǎn)中,操作系統(tǒng)將會選擇最高取壓點(diǎn)與大放散閥連鎖動作,但若高壓點(diǎn)受到干擾出現(xiàn)假信號,容易導(dǎo)致放散閥誤動作打開,不利于安全生產(chǎn)。
針對以上問題,該單位電氣技術(shù)人員決定重新修改連鎖程序,通過在4個取壓點(diǎn)中選擇2個取壓點(diǎn)參與動作連鎖,并重新設(shè)定連鎖動作值等,預(yù)防了潛在安全隱患。改造后,當(dāng)4個取壓點(diǎn)中任意2個點(diǎn)同時達(dá)到設(shè)定連鎖動作值后,放散閥方可自動打開,極大提高了高爐系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性。目前,該改造已在公司其余3座高爐改造投運(yùn),運(yùn)行效果良好。
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